请问纺织染整废水治理后能全部回用、不外排吗?如能,处理工艺和处理费用多少?谢谢
回用中如何避免或减少无机盐的干扰,谢谢
只能部分实现零排放,而且不过这样费用高且意义不大。处理工艺采用分类收集分类处理的办法,其中染色废水可采用膜分离浓缩的方式回收水和染料,漂洗水和布料预处理水等只能回用水,还是有部分污泥排放。不同的纺织染整用料和生产工艺不一样,废水也千差万别,水量不同处理费用也不同,不能一概而论。常规纺织染整废水处理成本(混凝+生化处理,含人工费;药剂费等)处理成本约2块到3块每吨水左右,膜分离浓缩回收约15块以上(只适合废水中杂质成分比较单一且有较高回收价值的情况下)。
参考知识1
有可能。请看一个事例:
吴江恒宇纺织染整有限公司在引进欧洲先进技术的基础上,结合自己研发的中水回用技术,使处理后的废水水质高于国家一级排放标准,成功实现了30%的中水回用率。这使得回用中水直接用于生产之中,每年仅节约新鲜水就达27万吨,在实现一级达标排放的基础上,又削减排污总量30%。
据介绍,恒宇公司采用“两步走”的步骤,来攻克印染废水达标及回用的难关。首先,通过积极改革和工艺改造,来减少污染物产生量,为实现印染废水达标排放及中水回用创造了良好条件。在第二步的探索中,公司掌握了多种具有针对性的印染废水处理达标排放的技能,不仅攻克了印染废水排放量大、污染物种类多、浓度变化大以及色度高难以去除的难关,而且实现了处理后的印染废水由“二级”向“一级”达标排放迈进。
同时,恒宇公司投资1450万元引进了欧洲发达国家的全套污水处理装备,完成了印染废水处理系统的“升级换代”。
2007年初,新的印染废水处理系统投入运行之后,不仅确保了印染废水稳定达标排放,而且指标效果高于国家一级排放标准。在此基础上,公司又将30%的出水再进行深度处理,不仅每升水中的COD浓度由80毫克左右,下降到30毫克左右,而且出水色度接近了零。
该公司又采用了微孔高分子清洗颗料取代传统的活性炭工艺,大大降低了废水回用成本,深度处理的这部分废水全部返回到印染工序应用。从使用中水的实践表明,没有出现影响染整质量的情况发生。目前,吴江恒宇每吨处理印染废水实现达标排放的成本为0.8元以下,而中水回用的处理成本也在0.8元左右。
目前,吴江恒宇在稳定实现中水回用的基础上,正逐步扩大回用的比例,确定到今年年底,把30%的回用率,提高到60%以上。而其余部分回用到企业内部的绿化用地及部分卫生冲洗设施,为最终实现印染废水“零”排放打下基础,以奋力实现全公司排污总量“零”的突破。同时,实现了60%的中水回用目标,每年节约的处理费用加上回用水资源费用,共计节约160多万元。
参考知识B
目前,以服装染色、洗涤、整烫为主的生产型企业,在生产过程中排出大量废水,废水中含有一定的有机物和色度,需要对废水进行深度处理后才能回用。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水;主要有退浆废水、煮炼废水、漂白废水、染色废水、碱减量废水等。
吸附法:在物理处理法中应用最多的是吸附法,这种方法是将活性炭、粘土
等多孔物质的粉末或颗粒与废水混合,或让废水通过由其颗粒状物组成的滤床,使废水中的污染物质被吸附在多孔物质表面上或被过滤除去。
混凝法:主要有混疑沉淀法和混疑气浮法,所采用的混疑剂多半以铝盐或铁
盐为主,其中以碱式氯化铝(PAC)的架桥吸附性能较好,而以亚铁的价格为最低。
电解法: 电解对处理含酸性染料的印染废水有较好的处理效果,脱色率为50%~70%,但对颜色深、CODCr高的废水处理效果较差。
参考知识C
技术上行,经济上不行
参考知识D
我的感觉是不可能吧,首先从全盐上就不可行。全盐量高了,会降低布的品质。